发布日期:2015-04-07
技术支持心得
——氩弧焊接引起的钨极烧损及引弧不畅分析
近期销售有反映客户在焊接不锈钢时焊道发黑👩🏻⚖️、钨极烧损较严重和偶尔出现起弧不畅等现象。我去用户现场支持发现焊工用180A-230A的焊接电流、钨极Φ2.4、提前送气时间是0.2s、滞后断气是1.5s、初始电流是6A,试件6-12mm以上不锈钢厚板。
分析引弧偶尔不畅、钨极烧损严重与焊机参数设置中提前送气、初始电流有关。对于焊道发黑主要从保护气纯度、流量、焊接操作手法及焊接速度等因素有关🤦🏼♂️。对于钨极烧损主要与焊机本身、钨极、焊接参数设置中提前送气💳👩🏽🦱、初始电流、滞后断气等有关。现场调解气体流量8L/min👩🏼、焊接电流在180A、初始电流20A、提前送气0.5s、滞后断气5s🍛🦹🏼♀️,同时采用摆动焊接手法、适当提高焊接速度控制焊接温度,焊道颜色银色或金色👩🏿🎓,引弧成功率达到100%,钨极损耗大大减少。
初始电流过大、提前送气和滞后断气过短都会导致钨极烧损严重🤸🏼♂️。尤其是滞后断气时间太短会导致钨极高温氧化,影响二次引弧。
现场通过以上的讲解后💆🏻♂️,焊工师傅们再次焊接🤞🏼,起弧了成功率达到100%、钨极烧损也减少了⇒,而且焊后钨极发亮发白🏗🧂,焊道也没那么黑了🧑🏼⚕️。
本人希望通过对这次的技术支持,对各位在以后氩弧焊接中有所帮助🟫。